尿素造粒塔作为尿素出产流程的终端关键设备,一向处在高温(约 120℃)、高湿度及尿素粉尘腐蚀环境中,塔身内壁、造粒喷头、导流板等部件易呈现腐蚀、结垢、磨损等问题。本次修理前,塔内造粒喷头转速反常导致颗粒均匀度下降,内壁防腐层部分破损引发混凝土基体碳化,塔顶粉尘搜集体系功率下降,已影响尿素产品质量及设备安全出产。项目旨在经过体系性检修与技术改造,康复造粒塔规划功能,满意年尿素的出产需求。
1.多维度检测,精准定位危险:选用无人机航拍塔身外部裂缝、红外热成像检测内衬温度散布、超声波测厚仪评价混凝土碳化深度,发现塔身 20-40 米处内壁防腐层破损面积达 150㎡,造粒喷头轴承磨损量超规范 30%,导流板结垢厚度平均达 50mm。
造粒体系改造:将原有碳钢喷头更换为 316L 不锈钢资料质地,优化布液孔结构,喷头转速稳定性进步 40%,尿素颗粒粒径均匀度从 75% 进步至 92%;
内壁防腐重构:选用 “环氧砂浆修补混凝土基体 + 玻璃纤维增强环氧树脂涂层” 工艺,施工前喷砂除锈至 Sa2.5 级,涂层厚度控制在 3-5mm,经电火花检测绝缘性合格,可耐受尿素粉尘与冷凝液的长时间腐蚀;
粉尘搜集体系优化:塔顶新增高效布袋除尘器,过滤精度从 5μm 进步至 1μm,粉尘排放浓度≤10mg/m³,较原体系功率进步 60%。
针对造粒塔高空、密闭空间作业特色,选用模块化施行工程的计划,将内壁防腐作业划分为 5 个施工段,装备专用高空作业渠道与强制通风体系。施工期间履行 “每日安全交底 + 气体浓度实时监测” 准则,在不中止尿素设备出产的前提下,完结悉数修理内容,完成 “零事端、零污染” 方针。
1.设备功率:造粒塔处理量康复至规划值,吨尿素能耗下降 8kWh,年节省出产成本。
2.环保目标:塔顶粉尘排放浓度远低于《大气污染物归纳排放规范》(GB 16297-1996)要求。
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